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板式冷却器为相关从业者提供些思路

时间:2020-07-13 16:15:19 点击:1

  北极星大气网讯:摘要:本文从低温SCR脱硝工艺的流程、设计和运行的要点及脱硝系统的协同治理能力等几个方面进行阐述,为相关从业者提供一些思路。

  本文针对湿法脱硫后配置低温SCR脱硝系统的工艺路线,从工艺流程、设计及运行过程中的关键要点和低温SCR脱硝的协同治理能力等几个方面进行阐述,为低温SCR脱硝技术能够进一步推广应用,提供一些措施和建议。

  烧结生产过程中产生的烟气主要含有粉尘、SO2、NOx、CO、二噁英等多种污染物,其中粉尘浓度约10g/Nm3左右,SO2浓度1000~3000mg/Nm3,NOx浓度200~mg/Nm3,CO浓度5000~10000ppm,二噁英约1~3ng-TEQ/Nm3;烟气的氧含量约15~18%,含湿量约7~13%,烟气温度约120~180℃;且受生产原料和工况的影响,烟气量、烟气温度和污染物浓度波动较大[1]。按静電除尘+石灰-石膏法脱硫+湿式电除尘+低温SCR脱硝的烟气治理工艺路线,经两级除尘和湿法脱硫后的烟气粉尘浓度可控制在10mg/Nm3左右,SO2浓度可控制在35mg/Nm3以下。其烟气温度一般在50~55℃,烟气含湿量将增加到15%~20%,烟气中除含有NOx,还有少量的SO2、SO3和经过湿法脱硫时夹带的可溶性盐雾滴等。该烟气在进入低温SCR脱硝系统前,为减少烟气中SOx和水分等对脱硝系统的影响,需对其进行冷凝脱水和加热升温等预处理。

  常规的低温SCR脱硝系统主要包括:脱硝反应所需的反应器、催化剂等;烟气升温所需的回转式烟气换热器和煤气加热炉及混烟加热装置等;还原剂供应所需的氨水储存、输送、稀释汽化及喷氨装置等;克服系统阻力配套的增压引风机和系统运行所必需的分析仪表、控制及电气设等。针对湿法脱硫后的低温SCR脱硝系统,在上述设配置的基础上,还增加了烟气冷凝器、野风引入挡板门及烟气切入挡板门等。当脱硫入口的烟气温度在140℃以下时,经湿法脱硫和湿式电除尘后,烟气温度一般在50~55℃,经冷凝脱水后烟温降至45~50℃,后进入回转式GGH由脱硝后的280℃净烟气换热逐步升温至240~245℃,再经煤气热风炉加热升温至280℃,通过SCR脱硝催化剂完成脱硝反应,脱硝后的净烟气由GGH降温至80~85℃后排入大气[2]。

  烟气冷凝脱水一般采用间接换热降温冷却的方式。采用气水换热器,冷却水走管程对壳程烟气进行吸热降温。烟气中的饱和水蒸气随着烟温下降而凝结析出,同时会附着少量可溶性硫酸盐及超细粉尘等。冷凝水呈酸性,PH值在3~4,进行简单PH调节后,用于湿法脱硫的除雾器冲洗和石灰制浆。吸热升温后的冷却水进入配套冷却塔进行降温冷却,循环利用[3]。但需对冷却水进行定期补水和加药,以保证其循环水量和水质。脱硫后的低温湿烟气具有极强的腐蚀性,冷凝器的烟气接触侧一般选用氟塑料或2205双相不锈钢等材质。

  脱硝系统运行一段时间以后,催化剂表面微孔内会存有少量NH4HSO4等硫氨盐,占据催化剂表面的活性位。NH4HSO4的熔点为147℃,沸点为350℃,在低温脱硝180~300℃的运行条件下,以熔融态存在的NH4HSO4对催化剂活性的危害不可避免。为此,可在烧结减产期间,阶段性提高脱硝催化剂运行温度至350℃以上;或在烧结停产期间,引入野风空气并加热至350℃以上,促使催化剂表面的NH4HSO4汽化,恢复催化剂的表面活性,延长催化剂化学寿命。催化剂热解析风量按脱硝系统全负荷运行时烟气量的50%进行设计,热解析过程一般维持12~24h,热解析周期一般为半年[4]。

  在以NH3作为还原剂时,与中高温SCR脱硝相比,板式冷却器低温SCR脱硝催化剂运行过程中更容易产生硫氨盐。因此,低温SCR催化剂的运行温度主要取决于烟气中的SOx浓度。目前国内已投入商用的低温脱硝催化剂运行温度一般选择在180~300℃。比如垃圾焚烧锅炉烟气经SDA半干法脱硫及除尘后,SO2浓度在5~10mg/Nm3,其低温脱硝催化剂运行温度选择在180~230℃;焦炉烟气经SDS干法脱硫及除尘后,SO2浓度在5~30mg/Nm3,其低温催化剂运行温度选择在250~270℃;宝钢4#烧结机和常州中天550m2烧结机等机头烟气经CFB/SDA半干法脱硫系统后,SO2浓度在30~50mg/Nm3左右,其低温催化剂运行温度选择为280℃。

  (1)采用矩阵式喷氨格栅和配套静态涡流混合器使氨气与烟气充分混合,保证烟气进催化剂前的氨氮混合浓度偏差±5%;

  (2)设计导流板和均流格栅等,进行全烟气流程的流场模拟,保证进催化剂前的烟气速度差±10%;

  (3)采用喷射型高温烟气混合加热装置,确保热风炉的高温烟气与待脱硝的原烟气进行充分对流混合,保证进催化剂前的烟气温度差±5℃;

  (4)实时监控催化剂运行温度,调节热风炉煤气量,保证催化剂的运行温度在280±5℃;

  (5)根据脱硝入口烟气量和NOx初始浓度,结合脱硝出口的NOx排放浓度和NH3逃逸量,采取程控或手操的方式,实时调节控制NH3的用量[5]。

  造成催化剂和回转式GGH堵塞的主要原因是逃逸的NH3与烟气中的SOx反应生成硫氨盐,以熔融状态粘结在催化剂和换热片表面,并粘附烟气中的粉尘,终在催化剂和换热片表面形成搭桥,从而堵塞催化剂和换热器的通道。除上文所述的降低烟气中SOx含量、保证运行温度、控制氨逃逸率等措施,从源头控制硫铵盐的生成外,在催化剂上部和在回转式GGH的上部加装清灰装置,定期对催化剂和换热片表面进行清理保护也很重要。板式冷却器催化剂的吹灰器一般选用半伸缩式耙式吹灰器,吹灰介质为加热后的N2或压缩空气;回转式GGH的吹灰器一般选用伸缩集成式吹灰器,同时携带气体喷嘴和高压水喷嘴[6]。

  低温SCR脱硝技术完全可应用于湿法脱硫后的烟气脱硝。通过采取烟气冷凝脱水、对脱硝系统进烟气前的热和烟气逐步置换空气进行烟气预热等措施,可有效提高脱硝系统运行的稳定性;通过定期对催化剂进行热解析,可有效缓解硫氨盐对催化剂的影响,板式冷却器延长催化剂的使用寿命。低温催化剂选择280℃的运行温度,能够同时保证较高的脱硝和脱二噁英效率。通过控制脱硝后净烟气的排烟温度,还可协同实现烟气“脱白”。

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